刘长杰 李新荣 罗宁 潘光慧 王胜 刘恩营
(山东华聚能源股份有限公司兴隆庄矿电厂 山东兖州 272102)
摘 要:厂用电率是衡量火力发电机组经济性能的主要经济技术指标之一。本文主要针对煤泥热电厂厂用电率偏高的实际情况,从技术革新、装备升级、运行管理等方面进行了有益的探讨,并在实践中进行了应用,对中小型电厂降低厂用电率具有很现实的借鉴指导作用。
关键词:厂用电率 节能 措施
1前言
目前,一些综合利用、热电联产电厂尽管符合国家的产业政策,但由于装机容量小、规模小,特别是一些建设较早的热电厂,在起初设计时考虑到富裕量大和安全系数高等因素,在设备选型时没有特别对运行效率选择提出要求,在一些泵与风机的选型上出现大马拉小车的现象。各系统、设备配置较陈旧,其技术性能低、耗能高,对厂用电率偏高造成很大的影响。某煤泥热电厂通过对锅炉风机变频改造、利用汽动给水泵取代电动给水泵,将油浸厂用变压器更换为干式变压器,安装无功补偿装置,降低了厂用电,达到了节电降耗的目的。
2降低厂用电率的节能措施
2.1锅炉风机、输煤系统变频改造
作为电厂三大主机之一的锅炉,其风机耗能约占某热电厂厂用电率的60%左右。根据国家出台的限制性政策:“对新建和扩建工程需要调速的风机和水泵,一律不准采用挡板和阀门调节流量;对采用挡板和阀门调节流量的风机和水泵要分期、分批和有步骤地进行调速改造。”由此可见,锅炉风机变频改造势在必行,而改造后对厂用电率降低有十分现实的意义。
为了节约电能,提高锅炉燃烧控制水平,增加经济效益,采用变频调速系统取代低效高能耗的风门挡板,已具备比较成熟的技术,节能效率接近40%。
节能情况评价:不同锅炉负荷率,采用不同调节流量方法时的电机输入功率见下表:
锅炉负荷率 % |
入口挡板调节 |
变频调速 |
液力耦合器 |
变频与挡板比较节约 kW |
变频与液力耦合器比较节约 kW | |||
风机转速r/min |
电机输入功率 kW |
风机转速 r/min |
变频器输入功率 kW |
风机转速 r/min |
系统输入功率 kW | |||
100 |
705 |
3338 |
540 |
2610 |
540 |
3417 |
778 |
807 |
95 |
705 |
3351 |
506 |
2146 |
506 |
3012 |
1205 |
866 |
85 |
705 |
3062 |
448 |
1539 |
448 |
2437 |
1513 |
989 |
60 |
705 |
2689 |
346 |
609 |
318 |
1324 |
2080 |
715 |
50 |
705 |
2548 |
346 |
513 |
268 |
1004 |
2071 |
491 |
从上面表格可看出,在同样锅炉负荷率条件下,采用变频调速调节流量比采用风门或挡板调节流量可节约电能23.3%-81.3%。各方面的统计数据表明,采用变频调速替代风门或挡板的节约电能一般均在25%到50%,甚至达到60%。
2.2 利用汽动给水泵取代电动给水泵
给水泵汽轮机驱动方式一般有两种。一是利用富余新蒸汽进入汽动泵汽轮机做功,这种方式在供暖时期能够提高经济效益,但一般不可能有节能效益。另一种是利用供热抽汽驱动给水泵汽轮机,排汽进入回热系统除氧器。这种方式既回收了节流损失,又节省了给水泵的厂用电,同时可提高热电比。其经济效益和节能效益是最大的。
通过技术改造将原电动给水泵更换为汽动给水泵。由汽轮机的一级抽汽驱动汽动给水泵,利用供除氧器加热蒸汽的压差做功,能级比较匹配。为此,抽汽进入背压小汽轮机,使之拖动给水泵,排汽0.1~0.2Mpa进入除氧器加热给水。既回收了节流损失,又节省了给水泵的厂用电。
2.3将油浸式变压器更换为干式变压器
电厂原有厂用变压器为油浸式变压器,型号为SL7-1000/6.3,由于设备投用期早,使用时间长,效率低,能耗大,且维护不方便。根据原四台油浸式厂用变压器的规格参数,考虑到与其他变压器的并列运行,选用的新旧变压器参数见下表:
新、旧变压器的技术参数对比表
名称编号 |
油浸式厂变 |
新装干式厂变 |
型 号 |
SL7—1000/6.3 |
SC10—1000/6.3 |
额定容量 |
1000KVA |
1000KVA |
额定电压 |
6.3±5%/0.4 KV |
6.3±5%/0.4 KV |
额定电流 |
91.6/1443A |
/ |
接线组别 |
Y/Yn0-12 |
Y,yn0 |
空载损耗 |
1.8KW |
1.4KW |
负载损耗 |
11.6KW |
6 KW |
空载电流 |
1.2% |
0.4% |
阻抗电压 |
9.42% |
6% |
冷却方式 |
油浸自冷 |
风机冷却 |
温 升 |
55℃ |
/ |
由对比表中可以明显看出,干式变压器在空载损耗、负载损耗、空载电流、阻抗电压等方面均优于油浸式变压器。在更换为SC10-1000/6.3节能型变压器后,经测算每小时功耗减少24KW左右,每年节约厂用电210240kwh,节约资金12万余元。
2.4安装低压无功补偿装置
采用补偿方式的优点是可以显著提高用户的功率因数,实现无功的就地平衡,对配电网和配电变的降损有较好地作用,也有助于保证用户的电压水平。根据电厂现场情况,优选在变压器低压侧安装集中补偿装置,四段各安装一台无功补偿柜。由于四段母线功率因数一般为0.86左右,建议补偿到0.95以上。有功负荷较平均,最大为630KW左右,按620KW计算。
补偿容量计算:由cosφ1=0.86 cosφ2=0.95
得出:tgφ1=0.5934 tgφ2=0.3287
则补偿容量:Qc=P(tgφ1-tgφ2)=(0.5934-0.3287)=0.2647P
分段补偿容量详细数据见下表:
变压器 |
有功KVA |
补偿前功率因数 |
无功KVar |
目标功率因数 |
补偿容量(KVar) |
型号 |
1段 |
620 |
0.86 |
316.38 |
0.95 |
164.12 |
QFJ -I-180K+2 |
2段 |
QFJ-I-180K+2 | |||||
3段 |
QFJ-I-180K+2 | |||||
4段 |
QFJ-I-180K+2 |
补偿容量分别为164.12KVar,则共补偿约164.12×4=656.48 KVar。
安装无功补偿柜后,对控制回路及接线进形了细致的检查,对主回路进行了绝缘遥测,无问题后,送电后,根据产品说明书对装置参数进行了设置。分别用手动/自动方式对装置进行了投入,装置运行正常。通过调整各段母线负荷大小,数据如下:
有功负荷 |
一段母线功率因数 |
二段母线功率因数 |
三段母线功率因数 |
四段母线功率因数 |
200KW |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
300KW |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
400KW |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
500KW |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
600KW |
0.955 |
0.955 |
0.955 |
0.95 |
根据测试,四段母线安装无功补偿装置后,达到了方案和技术协议要求,超过了国家对工矿企业用电功率因素的规定。安装无功补偿装置可以带来显著的经济效益,主要反映在以下几方面:改善电能质量、降低电能损耗、挖掘发供电设备潜力、减少用户电费支出。
2.5细化运行管理
加强锅炉给水压力的调节。通过强化锅炉给水压力的调整,降低锅炉给水压力、增开汽动给水泵运行时间等方法,要求锅炉运行时连续上水,并避开同时上水导致给水压力偏低的不利因素,经过大胆尝试,取得了明显的节电效果。
充分利用低谷电量。针对厂用电的各种设备,应根据生产系统的特点。制定相应的计划和措施,在保证安全生产的前提下,尽可能用夜间的低谷电量,以降低厂用电成本。如粉原煤尽量安排在夜班执行、煤仓争取后夜班多上煤等等,这些措施不仅降低成本也起到减少电网峰谷差的作用。
降低变压器的空载损耗。尝试在机组正常运行时变压器冷备用,减少了热备用变压器的空载损耗。通过改造实现同类型变压器一运一备,定期切换,达到变压器冷备用,降低空载损耗的目的。变压器平均空载损耗2%计算,实现冷备用后,每年就可节电131400 kW·h。
提高运行人员的素质,加大经济运行方式的调整。
3.总结分析
厂用电率代表着电厂的运行管理水平,合理的经济运行方式,可使电厂运行处于最佳状态,能够最大限度地降低厂用电率,创造最大的经济效益。对提高小型热电厂节能管理水平、降低能源消耗、节约生产成本具有十分现实的意义。
参考文献:
李青,公维平.火力发电厂节能和指标管理技术.北京:中国电力出版社,2006
作者简介:
刘长杰(1971-),男,工程师,主要研究方向为电厂技术管理。