首页 > 论丛综合 > 正文

煤泥热电厂降低厂用电率的探讨和应用

2010-07-13 16:45:00   作者:创新2009   来源:www.cxsdw.com   点击:
0

  刘长杰  李新荣  罗宁  潘光慧  王胜  刘恩营
(山东华聚能源股份有限公司兴隆庄矿电厂 山东兖州 272102)
      摘 要:厂用电率是衡量火力发电机组经济性能的主要经济技术指标之一。本文主要针对煤泥热电厂厂用电率偏高的实际情况,从技术革新、装备升级、运行管理等方面进行了有益的探讨,并在实践中进行了应用,对中小型电厂降低厂用电率具有很现实的借鉴指导作用。
      关键词:厂用电率 节能 措施
      1前言
      目前,一些综合利用、热电联产电厂尽管符合国家的产业政策,但由于装机容量小、规模小,特别是一些建设较早的热电厂,在起初设计时考虑到富裕量大和安全系数高等因素,在设备选型时没有特别对运行效率选择提出要求,在一些泵与风机的选型上出现大马拉小车的现象。各系统、设备配置较陈旧,其技术性能低、耗能高,对厂用电率偏高造成很大的影响。某煤泥热电厂通过对锅炉风机变频改造、利用汽动给水泵取代电动给水泵,将油浸厂用变压器更换为干式变压器,安装无功补偿装置,降低了厂用电,达到了节电降耗的目的。
     2降低厂用电率的节能措施
      2.1锅炉风机、输煤系统变频改造
      作为电厂三大主机之一的锅炉,其风机耗能约占某热电厂厂用电率的60%左右。根据国家出台的限制性政策:“对新建和扩建工程需要调速的风机和水泵,一律不准采用挡板和阀门调节流量;对采用挡板和阀门调节流量的风机和水泵要分期、分批和有步骤地进行调速改造。”由此可见,锅炉风机变频改造势在必行,而改造后对厂用电率降低有十分现实的意义。
      为了节约电能,提高锅炉燃烧控制水平,增加经济效益,采用变频调速系统取代低效高能耗的风门挡板,已具备比较成熟的技术,节能效率接近40%。
      节能情况评价:不同锅炉负荷率,采用不同调节流量方法时的电机输入功率见下表:

锅炉负荷率 %
入口挡板调节
变频调速
液力耦合器
变频与挡板比较节约 kW
变频与液力耦合器比较节约 kW
风机转速r/min
电机输入功率 kW
风机转速 r/min
变频器输入功率 kW
风机转速 r/min
系统输入功率 kW
100
705
3338
540
2610
540
3417
778
807
95
705
3351
506
2146
506
3012
1205
866
85
705
3062
448
1539
448
2437
1513
989
60
705
2689
346
609
318
1324
2080
715
50
705
2548
346
513
268
1004
2071
491
      从上面表格可看出,在同样锅炉负荷率条件下,采用变频调速调节流量比采用风门或挡板调节流量可节约电能23.3%-81.3%。各方面的统计数据表明,采用变频调速替代风门或挡板的节约电能一般均在25%到50%,甚至达到60%。
      2.2 利用汽动给水泵取代电动给水泵
      给水泵汽轮机驱动方式一般有两种。一是利用富余新蒸汽进入汽动泵汽轮机做功,这种方式在供暖时期能够提高经济效益,但一般不可能有节能效益。另一种是利用供热抽汽驱动给水泵汽轮机,排汽进入回热系统除氧器。这种方式既回收了节流损失,又节省了给水泵的厂用电,同时可提高热电比。其经济效益和节能效益是最大的。
      通过技术改造将原电动给水泵更换为汽动给水泵。由汽轮机的一级抽汽驱动汽动给水泵,利用供除氧器加热蒸汽的压差做功,能级比较匹配。为此,抽汽进入背压小汽轮机,使之拖动给水泵,排汽0.1~0.2Mpa进入除氧器加热给水。既回收了节流损失,又节省了给水泵的厂用电。
      2.3将油浸式变压器更换为干式变压器
      电厂原有厂用变压器为油浸式变压器,型号为SL7-1000/6.3,由于设备投用期早,使用时间长,效率低,能耗大,且维护不方便。根据原四台油浸式厂用变压器的规格参数,考虑到与其他变压器的并列运行,选用的新旧变压器参数见下表:
新、旧变压器的技术参数对比表
名称编号
油浸式厂变
新装干式厂变
型    号
SL7—1000/6.3
SC10—1000/6.3
额定容量
1000KVA
1000KVA
额定电压
6.3±5%/0.4 KV
6.3±5%/0.4 KV
额定电流
91.6/1443A
/
接线组别
Y/Yn0-12
Y,yn0
空载损耗
1.8KW
1.4KW
负载损耗
11.6KW
6 KW
空载电流
1.2%
0.4%
阻抗电压
9.42%
6%
冷却方式
油浸自冷
风机冷却
温    升
55℃
/
      由对比表中可以明显看出,干式变压器在空载损耗、负载损耗、空载电流、阻抗电压等方面均优于油浸式变压器。在更换为SC10-1000/6.3节能型变压器后,经测算每小时功耗减少24KW左右,每年节约厂用电210240kwh,节约资金12万余元。
      2.4安装低压无功补偿装置
      采用补偿方式的优点是可以显著提高用户的功率因数,实现无功的就地平衡,对配电网和配电变的降损有较好地作用,也有助于保证用户的电压水平。根据电厂现场情况,优选在变压器低压侧安装集中补偿装置,四段各安装一台无功补偿柜。由于四段母线功率因数一般为0.86左右,建议补偿到0.95以上。有功负荷较平均,最大为630KW左右,按620KW计算。
补偿容量计算:由cosφ1=0.86   cosφ2=0.95
得出:tgφ1=0.5934   tgφ2=0.3287
则补偿容量:Qc=P(tgφ1-tgφ2)=(0.5934-0.3287)=0.2647P
分段补偿容量详细数据见下表:
变压器
有功KVA
补偿前功率因数
无功KVar
目标功率因数
补偿容量(KVar)
型号
1段
620
0.86
316.38
0.95
164.12
QFJ -I-180K+2
2段
QFJ-I-180K+2
3段
QFJ-I-180K+2
4段
QFJ-I-180K+2
      补偿容量分别为164.12KVar,则共补偿约164.12×4=656.48 KVar。
      安装无功补偿柜后,对控制回路及接线进形了细致的检查,对主回路进行了绝缘遥测,无问题后,送电后,根据产品说明书对装置参数进行了设置。分别用手动/自动方式对装置进行了投入,装置运行正常。通过调整各段母线负荷大小,数据如下:

有功负荷
一段母线功率因数
二段母线功率因数
三段母线功率因数
四段母线功率因数
200KW
0.99
0.99
0.99
0.99
300KW
0.99
0.99
0.99
0.99
400KW
0.98
0.98
0.98
0.98
500KW
0.97
0.97
0.97
0.97
600KW
0.955
0.955
0.955
0.95
 
      根据测试,四段母线安装无功补偿装置后,达到了方案和技术协议要求,超过了国家对工矿企业用电功率因素的规定。安装无功补偿装置可以带来显著的经济效益,主要反映在以下几方面:改善电能质量、降低电能损耗、挖掘发供电设备潜力、减少用户电费支出。
      2.5细化运行管理
      加强锅炉给水压力的调节。通过强化锅炉给水压力的调整,降低锅炉给水压力、增开汽动给水泵运行时间等方法,要求锅炉运行时连续上水,并避开同时上水导致给水压力偏低的不利因素,经过大胆尝试,取得了明显的节电效果。
      充分利用低谷电量。针对厂用电的各种设备,应根据生产系统的特点。制定相应的计划和措施,在保证安全生产的前提下,尽可能用夜间的低谷电量,以降低厂用电成本。如粉原煤尽量安排在夜班执行、煤仓争取后夜班多上煤等等,这些措施不仅降低成本也起到减少电网峰谷差的作用。
      降低变压器的空载损耗。尝试在机组正常运行时变压器冷备用,减少了热备用变压器的空载损耗。通过改造实现同类型变压器一运一备,定期切换,达到变压器冷备用,降低空载损耗的目的。变压器平均空载损耗2%计算,实现冷备用后,每年就可节电131400 kW·h。
提高运行人员的素质,加大经济运行方式的调整。
      3.总结分析
      厂用电率代表着电厂的运行管理水平,合理的经济运行方式,可使电厂运行处于最佳状态,能够最大限度地降低厂用电率,创造最大的经济效益。对提高小型热电厂节能管理水平、降低能源消耗、节约生产成本具有十分现实的意义。
 
参考文献:
李青,公维平.火力发电厂节能和指标管理技术.北京:中国电力出版社,2006
作者简介:
刘长杰(1971-),男,工程师,主要研究方向为电厂技术管理。