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加固木薯干CB5皮带机导料槽 提高作业效率

2009-12-31 23:10:39   作者:创新2009   来源:www.cxsdw.com   点击:
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     一、目前现状:
  木薯干皮带机系统投产以来运行状况良好,但从08年9月份开始CB5皮带机在卸船作业时每当流量达到600吨/小时以上时,就频繁出现“漏斗堵塞”故障, 此后情况逐渐变得越来越严重,截止到12月份流量只能控制在300吨/小时以下,并且还频繁出现“漏斗堵塞”故障,严重影响卸船作业台时效率,到了非解决不可的地步。
    二、现状调查:
  我们根据木薯干卸船作业运行记录的统计,在2009年1月、2月CB5皮带机作业时出现故障分别为19次、23次,其中因‘漏斗堵塞’引发的故障分别是12次、17次。绘制出皮带机作业出现故障次数和堵料次数对比柱状图如图二。通过对比柱状图可以看出,漏斗堵塞故障是皮带机作业效率较低的主要原因,如何消除漏斗堵塞故障是解决该问题的关键。

      

  
图二、2009年1月、2月份CB5皮带机发生的故障对比柱状图


    三、故障原因和可行性分析:
  我们组织班组技术骨干在CB5皮带机作业现场仔细检查,发现导料槽、溜槽由于整体支撑点少、支撑强度不够,在经过一段时间的使用后整体出现自然“沉降”现象;通过现场实地测量和对照技术图纸进行分析,判断出形成故障的原因如下:
    1.由于整体支撑点少、支撑强度不够,导致导料槽、溜管本体、靴形漏斗下沉,压住皮带,并且存在导料槽下坠本体撕裂皮带的重大安全隐患;
    2.由于导料槽整体下沉,导致料流控制板通过面积显著减少,致使物料不能顺畅通过出料口,必然形成“漏斗堵塞”故障;
    3.导料槽下沉压迫裙板与皮带大面积接触,增大了皮带机驱动阻力导致部分物料滞留在导料槽内从而形成“堵塞”现象。

 


   可行性分析:
   1.根据以上形成原因,我班和主管技术员经过研究和讨论,真对故障原因提出了加固CB5皮带机导料槽支撑、提升发生沉降的溜管本体改造方案。该方案原理简单,施工方便,效果明显具有可操作性和可行性。
    2.基于以上分析,我们将接卸量由300吨/时提高到600吨/时时完全可能的,从而提高皮带机作业效率。
    四、实施方案:
  我班人员与主管技术员查找技术图纸、现实地测量和维修厂家一起针对设备存在的问题,对CB5皮带机导料槽、溜管本体、靴形漏斗等进行   以下改造:
   1.在原有导料槽支撑架60#角钢的基础上,增加支撑强度改为150#槽形工字钢;
   2.将下坠的溜管本体、靴形漏斗用竖粱固定在T2塔横粱上,从而提升了5—10厘米高度。
   3.对导料槽内的料流板经过记算后进行切割;增大了物料通过料流板的面积。
   改造后的图纸:


   
     经过对09年4—6月份CB5皮带机作业情况的对比统计,通过以上三项改造“漏斗堵塞”故障基本消除;设备故障率大大降低,达到了提高皮带机作业效率的目的。
    五、经济效益分析:
   (一)直接经济效益:
    1.CB5皮带机经改造后,从根本解决了频繁出现“漏斗堵塞”的故障,消除了导料槽下坠本体撕裂皮带的安全隐患,仅更换皮带一项可节约成本:83.4米×800元/米=66720元。
    2.根据09年3—5月份木薯干皮带机运行记录的统计:CB5皮带机作业时的流量由300吨/小时提高到600吨/小时,作业效率提高2倍以上,每月可节电约7.8万度;节约电费7.8万元。
   (二)间接经济效益:
    通过这次CB5皮带机导料槽的技术改造,可以降低设备故障率,大幅提高皮带机作业效率,根据09年3—5月份木薯干皮带机运行记录的统计:皮带机万吨故障率由7‰下降到3‰以下。
   (三)社会效益:
  通过改造大幅度提高了木薯干皮带机作业效率;减少了船舶在港停时,确保生产作业流程的顺利进行,在最短的时间内完成卸船作业。让客户可以安心让我们为其进行接卸,放心的让我们为其进行服务;为公司树立良好的对外形象。