良庄矿业把“科技兴煤”作为实现矿井高产高效的“金钥匙”,持续开展各类技术攻关、技术改造和技术革新活动,深挖矿井潜力,拓展了效益提升的空间,推动了企业的可持续发展。
为让有限的资源产生最大的经济效益,良庄矿业老区大力推进综掘和综采设备在薄煤层的运用,以此破解薄煤层采煤工艺效率低的“瓶颈”问题。回采方面,主要针对六层煤为薄煤层、采高受限的实际,突出六层综采工作面三机配套技术研究,合理综采设备布置,确保实现薄煤层综采工作面的安全高效开采;与上海煤科院合作,开展十三层煤高效开采技术研究,在51305面开展了新型煤机滚筒直接破岩实验工作,实现了高强滚筒直接切割顶板及断层段岩石,减少了打放震动炮的不安全隐患,为提高十三层煤单产奠定了基础。掘进专业,与生产厂家共同研发360°多功能锚杆钻机,提高钻眼速度;研发掘进机机载临时支护,降低工作量,提高劳动效率;深入探索钢绞线套锚索作为锚杆使用新方法,加强顶板支护;推广应用了EBZ-160、EBZ-240掘进机,实现掘进迎头出矸皮带化,单轨吊运料进迎头,单进水平大幅提高。同时,对辅助运输系统实施优化改造,实现了单轨吊运输网络化,-350水平辅扇、井下三水平中央变电所、延深变电所自动化,使矿井实现了有煤可采、有煤能采、有煤高效开采的生产态势。
在省外新井建设方面,持续对陕西白石崖煤矿生产系统进行了优化,扩修了主煤仓及装载硐室,完善了主井绞车保护设施,解决了提升运输“卡脖子”问题。放出了2106工作面,保证了2105面正常接续。合理优化设计方案,主运系统增加了一条皮带转载斜巷,减少了皮带清理斜巷;一盘区和二盘区联合布置,做为一个采区双翼开采,工作面由条带式调整为走向长臂式,减少了系统环节,同时解决了煤层厚薄不一带来的问题。石场湾煤矿重点对矿井北采区生产系统进行了优化布置调整。新掘一条北区集中轨道巷,解决了北304回采面生产、北305面和北306面掘进、安装相互影响、北采区通风系统不完善等制约生产组织的问题,理顺了各生产环节。认真组织开展延深工程优化设计工作,根据矿井实际情况对矿井延深回风斜井进行了优化布置调整,减少了矿井延深投资费用。(杨敏)
为让有限的资源产生最大的经济效益,良庄矿业老区大力推进综掘和综采设备在薄煤层的运用,以此破解薄煤层采煤工艺效率低的“瓶颈”问题。回采方面,主要针对六层煤为薄煤层、采高受限的实际,突出六层综采工作面三机配套技术研究,合理综采设备布置,确保实现薄煤层综采工作面的安全高效开采;与上海煤科院合作,开展十三层煤高效开采技术研究,在51305面开展了新型煤机滚筒直接破岩实验工作,实现了高强滚筒直接切割顶板及断层段岩石,减少了打放震动炮的不安全隐患,为提高十三层煤单产奠定了基础。掘进专业,与生产厂家共同研发360°多功能锚杆钻机,提高钻眼速度;研发掘进机机载临时支护,降低工作量,提高劳动效率;深入探索钢绞线套锚索作为锚杆使用新方法,加强顶板支护;推广应用了EBZ-160、EBZ-240掘进机,实现掘进迎头出矸皮带化,单轨吊运料进迎头,单进水平大幅提高。同时,对辅助运输系统实施优化改造,实现了单轨吊运输网络化,-350水平辅扇、井下三水平中央变电所、延深变电所自动化,使矿井实现了有煤可采、有煤能采、有煤高效开采的生产态势。
在省外新井建设方面,持续对陕西白石崖煤矿生产系统进行了优化,扩修了主煤仓及装载硐室,完善了主井绞车保护设施,解决了提升运输“卡脖子”问题。放出了2106工作面,保证了2105面正常接续。合理优化设计方案,主运系统增加了一条皮带转载斜巷,减少了皮带清理斜巷;一盘区和二盘区联合布置,做为一个采区双翼开采,工作面由条带式调整为走向长臂式,减少了系统环节,同时解决了煤层厚薄不一带来的问题。石场湾煤矿重点对矿井北采区生产系统进行了优化布置调整。新掘一条北区集中轨道巷,解决了北304回采面生产、北305面和北306面掘进、安装相互影响、北采区通风系统不完善等制约生产组织的问题,理顺了各生产环节。认真组织开展延深工程优化设计工作,根据矿井实际情况对矿井延深回风斜井进行了优化布置调整,减少了矿井延深投资费用。(杨敏)